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栏目:网络推广 发布时间:2025-04-27
1 前言 柳钢高炉渣处理系统承担着高炉熔渣的冷却与淬化工作。分离出来的水渣借助皮带运出并进行循环利用,冲渣水经过净化和冷却后可循环使用。在这些系统中,2 号 ... 高炉渣的循环利用技术,循环流化床炉渣,循环炉渣利用技术高度是多少
    1 前言

    柳钢高炉渣处理系统承担着高炉熔渣的冷却与淬化工作。分离出来的水渣借助皮带运出并进行循环利用,冲渣水经过净化和冷却后可循环使用。在这些系统中,2 号高炉渣处理系统采用 INBA 法渣处理工艺,3 号、4 号和 6 号高炉渣处理系统采用明特法渣处理工艺,5 号炉渣处理系统采用嘉恒法渣处理工艺。由于处理工艺各不相同,所以在流程布置上也存在差别。冲制箱是各渣处理工艺的首个环节,也是关键流程之一。在冲制箱内,高压冲渣水会对高炉熔渣进行切割、冷却和淬化,从而形成含有大量小颗粒玻璃体水渣的渣水混合物。经过后续的渣水分离、冲渣水冷却等工序后,这些渣水混合物可以被回收和循环利用。因为高炉熔渣的温度超过 1500℃,并且含有一定量的 S,在与冷却水接触的过程中,会发生化学反应,产生少量的 SO2、H2S 等酸性物质。这些酸性物质容易导致冲制箱上部锥段及烟囱部分腐蚀严重,进而影响设备的安全运行以及周边人员和设备的安全。本文调查分析各高炉渣处理烟囱的腐蚀情况,可望制定处理措施。

    2 调查与分析

    2.1 渣处理烟囱腐蚀、损坏调查

    本文涉及的高炉渣处理烟囱有 2 号、3 号、4 号炉渣处理冲制箱烟囱,还有 5 号炉渣处理脱水器烟囱以及 6 号炉冲渣沟烟囱,这些烟囱均为钢结构,其中冲制箱烟囱处在冲制箱的上部。2 号炉渣处理烟囱,其设计直径为 3 米,高度是 65 米,通过法兰与冲制箱相连接,在 2012 年 9 月开始投入使用;3 号炉渣处理烟囱,设计直径 4 米,高度 60 米,是整体焊接的,于 2008 年 5 月投入使用;4 号炉渣处理烟囱,设计直径 4 米,高度 60 米,也是整体焊接的,在 2008 年 3 月投入使用;5 号炉渣处理烟囱,设计直径 4 米,高度 63 米,坐落于脱水器顶部的钢筋混凝土平台上,于 2005 年 3 月投入使用;6 号炉烟囱,坐落于冲渣沟上,设计直径 3 米,高度 55 米,是整体焊接的,在 2005 年 9 月投入使用。

    2 号炉渣处理有一个冲制箱烟囱。在 2015 年 8 月 13 日,点检人员发现 2 号炉渣处理的北面烟囱与冲制箱锥段的连接处有水流出。接着进一步检查后得知,烟囱标高 16 米处的法兰连接部位严重腐蚀,出现了较大的穿漏情况。之后经过专业检测,北面烟囱顶部向西面倾斜 80 毫米,向北面倾斜 20 毫米,而南面烟囱向北面倾斜 20 毫米,向东面倾斜 3 毫米。在设计院的指导下,制作了 20 块筋板,用这些筋板对烟囱直段与锥段连接的法兰进行焊接加固,目的是防止烟囱进一步倾斜。接着,取消了 16m 标高处的法兰,并且对整圈进行了挖补更换。

    2017 年 11 月 28 日,检查 2 号炉渣处理烟囱时发现,在标高约 20 米的位置腐蚀情况较为严重。敲击铁锈后,出现了较大的孔洞。经过局部取样测量得知,原本壁厚为 14 毫米的烟囱,当前的厚度在 3 至 8 毫米之间,整体的减薄量已接近一半。之后,应设计院的要求,对腐蚀严重的部位进行了挖补修复。

    (3)3号炉冲制箱烟囱。2016 年 5 月,厂部安排外委土建专业队伍对烟囱的壁厚和倾斜度进行检测。检测发现,东、西两根烟囱的锥段,其原壁厚为 14mm,现已减薄至 8~10mm;烟囱上段的原壁厚为 14mm,现已减薄至 8.5~9mm,腐蚀量约为 35%。在烟囱垂直度方面,两根烟囱分别存在往东偏 40mm 和 50mm 的情况,南北面偏差为 20mm。

    4 号炉有冲制箱烟囱。在 2016 年 4 月 8 日 6 点时,4 号炉渣沟过铁,部分铁水进入冲制箱进而引发爆炸,使得该炉西面的冲制箱完全被破坏,烟囱也倒塌了。经检查发现,烟囱倒塌的主要原因在于冲制箱锥段以及烟囱腐蚀情况严重,原本厚度为 14 毫米的烟囱和冲制箱锥段,在腐蚀之后仅剩下 6 至 9 毫米,钢材的厚度大幅减少,从而致使其强度明显下降。4 号炉西面的冲制箱以及烟囱损坏并且倒塌之后,对冲制箱和烟囱实施了整体的更换。新的烟囱以及冲制箱的锥段选用了 Q345 这种低合金钢板进行卷制。

    可见腐蚀较为严重。